1·廢水處理回用系統
上海某電子廠(chǎng)電容電器部門(mén)的電鍍清洗廢水水量為10 m3/h,廢水偏酸性,含有微量的金屬離子鎳和錫,有機物含量與懸浮物也不高,廢水不含油類(lèi)物質(zhì),因此工程設計將廢水直接進(jìn)入回用系統進(jìn)行脫鹽處理,制備高純水。預處理系統采用保安過(guò)濾器-超濾器(UF)組合工藝,UF代替了傳統的前處理方式,運行方式為錯流式;脫鹽系統采用二級反滲透-電去離子(RO-EDI)工藝。RO-EDI脫鹽系統具有出水水質(zhì)好、可連續運行、無(wú)需人工值守、環(huán)保經(jīng)濟等優(yōu)點(diǎn)。10 m3/h電鍍清洗廢水處理回用工藝流程如圖1所示。
2·處理工藝
2.1脫鹽系統
超濾產(chǎn)水經(jīng)過(guò)炭濾去除氧化性物質(zhì)以及吸附一些有機物后,進(jìn)入二級反滲透機組。反滲透膜采用DOW的8英寸專(zhuān)業(yè)抗污染膜(BW30-365FR),共18支,3芯膜殼。排列比為:一級反滲透3∶1;二級反滲透1∶1,整體為4∶2。全膜法處理回用電鍍清洗廢水
EDI模塊采用GE品牌的K-3系列,共兩個(gè)膜塊。EDI機組與淡水箱之間設置了回流管,當淡水箱水位較低時(shí),回流閥自動(dòng)打開(kāi),防止EDI模塊因斷水而損壞。
2.2預處理系統
電鍍清洗廢水由原水箱收集,經(jīng)過(guò)三級保安過(guò)濾器,攔截較大顆粒的懸浮物。保安過(guò)濾器的濾袋分50、5、1μm,過(guò)濾精度逐級增加。初步過(guò)濾的廢水再由中間水箱1泵至超濾器,將更細小的懸浮物截留,以保證后續設備的供水安全。超濾器選用天津品牌的外壓式8英寸膜,錯流運行方式,濃水量為10%,直接排放,不設濃水回流。預處理系統的特點(diǎn)是使用超濾器代替傳統的多介質(zhì)過(guò)濾器與炭濾器〔6-9〕,同時(shí)也無(wú)需加藥〔5〕。
3·工程運行
該廢水回用處理系統自2010年3月開(kāi)始運行以來(lái),設備運行穩定,各項運行指標符合設計要求。全膜法處理回用電鍍清洗廢水
3.1預處理系統的處理效果
根據實(shí)際運行情況,三級保安過(guò)濾器可截留大部分懸浮物,濾袋的平均更換周期為4 d。超濾器初期運行良好,進(jìn)水壓力<0.04 MPa,產(chǎn)水9.0 m3/h,濃水1.0 m3/h。隨著(zhù)運行時(shí)間的延長(cháng),進(jìn)水壓力逐漸增加至0.26 MPa,產(chǎn)水量降低至8.1 m3/h。為此對超濾器進(jìn)行了兩次化學(xué)清洗,清洗過(guò)后超濾器進(jìn)水壓力顯著(zhù)減小至0.06 MPa,產(chǎn)水通量也恢復至9.0 m3/h。工程實(shí)踐表明,預處理系統對電鍍清洗廢水有很好的過(guò)濾作用,所選擇的工藝和設備均符合項目要求。
3.2脫鹽系統的處理效果
反滲透機組的產(chǎn)水量由于溫度的變化有一些波動(dòng),平均產(chǎn)水量6.3 m3/h,二級反滲透出水電導率≤2.0μS/cm。EDI膜塊的產(chǎn)水量平均6.0 m3/h,出水電阻率≥16.0 MΩ·cm,水質(zhì)良好,表明所設計的RO-EDI工藝符合項目要求。
工程投入運行幾個(gè)月以來(lái),系統全自動(dòng)運行,未發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量異常現象,表明全膜法處理回用電鍍清洗廢水完全可代替自來(lái)水制備高純水回用于生產(chǎn)。
4·結語(yǔ)
電鍍清洗廢水經(jīng)過(guò)三級保安過(guò)濾器-超濾器預處理后,再由反滲透-電去離子脫鹽制備的高純水水質(zhì)良好,水量穩定。工程實(shí)踐表明,全膜法(UF-RO-EDI)用于處理回用電鍍清洗廢水是完全可行的,它實(shí)現了廢水資源化,為企業(yè)帶來(lái)了可觀(guān)的經(jīng)濟效益與環(huán)境效益。全膜法處理回用電鍍清洗廢水
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